产品描述

产品规格厂房抗震鉴定评估

南通厂房抗震***

空鼓的类型及形成原因主要:
1、抹灰技术不规范。墙体基层抹灰基层清理不干净,没按要求处理。对于不同材料的墙面,连接时没有按照规范设置钢丝网,墙面浇水不充分,外墙粉刷墙面没有分格或分格过大。
2、材料浸水不充足。铺贴没浸水或浸泡不够。瓷砖(特别是釉面砖)在铺帖应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水。如果砖体水份没饱和,就会过早吸收砂浆中的水份,导致砂浆收缩出现空鼓,还会影响粘贴强度。
3、填充物不饱满。瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。这是种情况是为了偷工减料,节省水泥砂浆,就是为了节约时间马虎了事。还有另种情况那多发生在包工包料时,为了追求低价,选择的瓷砖质量太差,怕夯实时把瓷砖敲碎了。
4、砂浆配比不合理。原材料质量不符合要求,比如沙粒过细、含泥量大、水泥安定性不合要求等原因,或者砂浆搅拌不均匀,不合标准。
5、基准面高低不平。次抹灰过厚,没有分层抹灰或各抹灰时间间隔太近,抹灰总厚度大于35mm时未采取加强措施。
6、其它原因。各层抹灰层配合比相差过大,强度等较高的水泥砂浆粉刷在强度等较低的面层或石灰砂浆面层上;气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。

厂房检测结果;
1、通过现场检测发现,该厂房屋面板现状基本完好,排水畅通;围护墙体基本完好,无开裂、变形或渗水现象;
2、门窗框及玻璃完好,其余围护系统构件工作状态正常
3、数据表明,所检测点侧移方向无明显一致性,所检测点现阶段较大侧向位移为26mm(H/252),部分测点**过标准规定的限值要求
4、平立面布置基本规则,但构件间节点构造、连接方式不当;屋架间设置有竖向支撑,未设置水平支撑,排架柱柱**处均未预埋钢板,钢桁架与排架柱仅通过预留钢筋焊接,连接方式不符合规范要求
5、现场抽取部分混凝土构件,凿除构件表面粉刷层进行检查,混凝土表面观感良好,无蜂窝、孔洞、露筋等明显外观缺陷

材料强度检测结果表明,受检构件混凝土强度推定值在24.8MPa~27.7MPa之间,平均值为26.5MPa,标准差为1.08MPa,推定强度为21.7MPa。综上所述,受检房屋部分柱混凝土剥落,钢筋锈蚀;多处屋面板破损、渗水、露筋;墙体抹灰层大面积脱落、砖破损,结构耐久性不足,应对房屋采取相应措施,提高耐久性,以保证受检房屋的正常使用车间为幢二层钢筋混凝土框架结构建筑(局部层),约建于2004年,本次检测区域为层数为两层的区域,检测面积约657㎡;车间二为幢单层钢筋混凝土框排架结构建筑,局部设有夹层,于2005年设计建造,本次检测区域为房屋1-11/A-N轴区域,检测面积约1966m2

南通厂房抗震***-厂房检测价格

受检房屋位于某工业区,该工程委托方为了解建筑结构的安全状况而委托我单位对该建筑进行结构安全性检测,该工程为单层钢结构工业厂房,建造2018年,厂房横向轴线宽37.00m,纵向轴线长96.00m,厂房檐口高度约为8.00m,总建筑面积约为3552.00平方米。

为了解厂房结构的安全性,对该厂房进行安全性检测,并针对实际情况提出相应的处理建议本次受检厂房房屋位于江苏省某市,为幢单层钢结构房屋,约建于2015年。受检房屋平面呈矩形,南北向轴线总尺寸约为36.8m,东西向轴线总尺寸约为7.5m,建筑面积约为284.9㎡检验批合格质量应符合下列规定主控项目的质量经抽样检验合格一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率应达到80%及以上,且不得有严重缺陷,具有完整的施工操作依据和质量验收记录

南通厂房抗震***-厂房检测价格

损伤检测结果表明,受检房屋多处墙体开裂,屋面大面积渗漏、霉变,局部混凝土柱破损、钢筋锈蚀,墙体抹灰层大面积脱落按下列情况处理,当构件危险性对结构系统影响相对立时,立判断构件的危险程度;厂房损伤情况,为了解受检厂房损伤状况,现场对受检厂房进行了损伤状况检测。检测结果表明,受检房屋墙体多处抹灰层脱落、砖外漏,多处混凝土柱保护层脱落、钢筋锈蚀,屋面板破损、渗水


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